注水培训的心得体会(实用3篇)

时间:2016-05-01 05:32:46
染雾
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注水培训的心得体会 篇一

在我过去的工作经历中,我参加了一次注水培训,这是一个非常特殊的培训经历,让我受益匪浅。在这篇文章中,我将分享我在注水培训中的心得体会。

首先,让我解释一下什么是注水培训。注水培训是指那些内容空洞、缺乏实质性教学内容的培训课程。这些培训课程通常只是为了满足数量要求,而不是为了提供有价值的学习经验。这种培训方式往往只是为了表面上的繁忙,而不是为了实际的学习效果。

我参加的注水培训是由我们公司内部组织的,课程内容是关于销售技巧的。一开始,我对这个培训抱有很高的期望,希望能够通过学习提高自己的销售能力。然而,当我进入培训教室后,我立即感受到了不对劲。培训师只是简单地复制粘贴了一些销售理论,没有深入讲解,也没有提供实际案例。整个培训过程缺乏互动和参与,只是机械地讲解一些概念和公式。

虽然我对这次培训感到失望,但我决定从中学到一些有价值的东西。我开始主动参与讨论,并提出了一些问题。我还尝试将培训中的理论知识与实际工作场景相结合,寻找可能的应用方式。虽然培训师对我的积极参与并不太感兴趣,但我坚持下来并从中收获了一些经验。

通过这次注水培训,我意识到了一个重要的观点:学习是一种主动的过程。无论培训课程的质量如何,我们都可以通过积极参与和主动思考来提高自己的学习效果。即使培训内容空洞,我们仍然可以通过与他人的讨论和实践来获得实际经验。这种主动学习的态度对于个人职业发展非常重要。

此外,我还学到了另一个重要的教训:不要只满足于表面上的繁忙。注水培训是一种浪费时间和资源的行为,对于个人和组织来说都是没有意义的。我们应该更加重视质量而不是数量,注重提供有价值的培训课程,以提高员工的能力和效率。

总的来说,尽管我对注水培训感到失望,但我从中学到了一些宝贵的经验。学习是一种主动的过程,我们可以通过积极参与和主动思考来提高学习效果。同时,我们也需要重视培训质量,提供有价值的学习经验。通过这些经验,我相信我可以在今后的工作中更加高效地学习和成长。

注水培训的心得体会 篇二

在我职业生涯中,我曾经参加过一次注水培训,这是一个非常令人失望的经历。在这篇文章中,我将分享我在注水培训中的心得体会。

注水培训是一种浪费时间和资源的培训方式。这种培训通常只是为了满足数量要求而存在,而不是为了提供有价值的学习经验。在我参加的注水培训中,培训师只是简单地复制粘贴了一些理论知识,没有深入讲解,也没有提供实际案例。整个培训过程缺乏互动和参与,只是机械地讲解一些概念和公式。

尽管我对这次注水培训感到失望,但我从中学到了一些重要的教训。首先,我意识到了学习的重要性。无论培训课程的质量如何,我们都可以通过积极参与和主动思考来提高自己的学习效果。即使培训内容空洞,我们仍然可以通过与他人的讨论和实践来获得实际经验。这种主动学习的态度对于个人职业发展非常重要。

其次,我明白了注重质量而不是数量的重要性。注水培训只是为了满足表面上的繁忙,而不是为了提供有价值的学习经验。我们应该更加关注提供有质量的培训课程,以提高员工的能力和效率。只有通过提供有价值的学习经验,我们才能真正推动个人和组织的发展。

通过这次注水培训的经历,我对培训的价值有了新的认识。我明白了学习是一种主动的过程,我们需要通过积极参与和主动思考来提高学习效果。同时,我们也需要注重提供质量而不是数量的培训课程,以提高员工的能力和效率。

虽然注水培训给我带来了一些失望,但我相信通过这次经历,我会更加珍惜高质量的培训机会,并积极参与其中。我也会将这些心得体会应用到今后的学习和工作中,以提高自己的能力和效率。

注水培训的心得体会 篇三

长6油层注水问题的提出,源于子长采油厂屈家沟注水区3417-4采油井水淹。首先了解下针对该井的治理措施,该井含水率大幅上升后,我厂首先关闭了该井对应的两口注水井,经过一段时间观察,产水量未出现下降趋势;在

该井堵水也未取得明显效果。为了弄清该井的来水方向,首先关停其对应的注水井3417-5井、3417-6井,在该井产水没有明显下降情况下,关停注水井范围依次扩大,当关停到3408-3和3415-9注水井时该井产水量明显减少,但依然产水,依据此情况我们在3408-3注水井展开调剖作业至今仍在观察中。

目前屈家沟注水区生产井还有3415-7井含水率超过90%、3419井组部分受益井含水上升快。3417-4井对应注水井示意图如下:

由于我厂长6区块注水井基本都是由生产井转注的,所以想要探究其中的原因必须先了解长6区块的历史生产状况。长6区油井在投产时都经过压裂,

而且都是大排量、高砂比,裂缝延伸较长,在生产过程中又经过重复压裂,转向压裂等多种增产措施;其次钻井时井距一般控制在200米左右。据20XX年我厂委托大港油田钻采工艺研究院,应用电位法井间监测技术对长6油区6口油井进行裂缝监测,成果如下表:

由以上数据可以看出在主裂缝方向上,缝长基本在100米左右,因此估算其它注水井与受益井裂缝长度之和达到或超过生产井距,所以存在注水井和受益井裂缝沟通的风险,即使没有沟通,也大大降低了注水井到受益井在平面上的有效驱油距离,使生产井含水率上升过快,过早见水。再次由于人工裂缝比较发达,注水井对应的受益井变得不确定,增加了水大井的治理难度,上面的3417-4井估计便是这种情况。

经过以上对我厂屈家沟区长6油层的生产历史及现状的分析认识,可以认定对长6油层注水影响最大的因素在于,历史生产的大规模加砂压裂形成人工裂缝。目前存在的困难是,我们对裂缝的情况掌握的比较少,且没有行之有效的监测手段,导致我们对含水过早、过快上升的油井进行治理时,存在一定的盲目性,在这里我提出自己一点不成熟的应对措施:

第一、在长6注水井(历史上经过大规模加砂压裂)投放多种示踪剂用以判断注水井和受益井的对应情况,进而对人工裂缝起到一定的监测作用,此种设想存在的困难是,在一个监测区块具体投放示踪剂的种类,以及平面上采用哪种间隔方式投放不同种类的示踪剂,再就是在受益井中取出的水样中要对所有投放的示踪剂进行检测,工作量比较大。

第二、就是长6注水区应该采取温和的注水方式,延缓油井过早过快见水。 第三、采用其它措施摸清注水井裂缝分布情况,在注水井上封堵超长人工裂缝。

第四、加强油井动态管理,严格监测油井的含水率,一旦出现含水率上升快的情况,应及时对相应的注水井分析原因,采取治理措施,避免油井水淹,此方法有个前提条件就是油水井的对应关系必须明确。

从前面四点我们可以看出水淹井治理的难度非常大,代价也必然是昂贵的,甚至有些技术措施在目前条件下也难以达到,作为油田开发,必然要考虑效益的问题,用最低的成本以求经济效益的最大化。考虑长6油藏分流河道沉积及较强的非均质性,所以注入水优先沿着物性好渗透率高分流河道方向突进,在此方向上的油井含水率上升的最早最快直至水淹,那么最经济的办法是将处于分流河道方向,首先水淹的油井转为注水井,在一个注水区块渗透性好的砂体整体见水,那么注入水就会波及砂体物性渗透性较差的部位,从而扩大注入水的波及体积提高油田整体采收率。

注水培训的心得体会(实用3篇)

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