锅炉检修技术总结【最新3篇】

时间:2018-04-04 04:24:46
染雾
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篇一:锅炉检修技术总结

随着工业发展的不断推进,锅炉作为重要的能源设备在各个行业中得到广泛应用。然而,由于长时间的运行和使用,锅炉也会出现各种问题,需要进行定期的检修和维护。在锅炉检修过程中,合理的技术操作是保证锅炉安全运行和延长使用寿命的关键。本篇文章将对锅炉检修技术进行总结,以期能够为锅炉操作人员提供一些实用的指导和建议。

首先,锅炉检修前的准备工作非常重要。在检修前,需要进行全面的设备检查和记录,包括锅炉的工作状态、压力、温度、水位等数据。同时,还需要对锅炉进行清洗和排污,确保锅炉内部无积水和杂质。在检修过程中,需要做好安全防护工作,包括佩戴好防护装备、切断电源和燃料供应等措施,确保检修过程的安全性。

其次,锅炉内部的清洁和维护是锅炉检修的重要环节。在检修过程中,需要对锅炉内部的各个部位进行清洗和维护,包括锅炉炉膛、烟道、水冷壁、锅炉管道等。清洗工作可以采用化学清洗和机械清洗相结合的方法,通过化学剂的作用和高压水射流的冲击力,有效清除锅炉内的污垢和结垢。在维护过程中,需要对锅炉内的零部件进行检查和更换,确保锅炉的正常运行。

此外,锅炉的安全阀和压力表也是检修过程中需要特别关注的部位。安全阀是锅炉的重要安全装置,一旦压力超过设定值,安全阀就会自动启动,排出过高的压力,保护锅炉的安全。在检修过程中,需要对安全阀进行检测和调整,确保其灵敏可靠。同时,压力表也需要进行检查和校准,确保显示准确可靠。这些工作对于锅炉的安全运行至关重要。

最后,锅炉检修后的测试和试运行也是不可忽视的环节。在检修完成后,需要对锅炉进行测试和试运行,确保各项指标符合要求。测试内容主要包括锅炉的运行稳定性、燃烧效果、烟气排放等。通过测试和试运行,可以及时发现和解决问题,确保锅炉的正常运行。

总之,锅炉检修技术是保证锅炉安全运行和延长使用寿命的关键。合理的技术操作可以提高检修效率和质量,降低锅炉故障率和事故发生率。因此,在锅炉检修过程中,需要做好前期准备工作,注意锅炉内部的清洁和维护,关注安全阀和压力表的工作状态,以及进行测试和试运行等工作。只有做到全面细致地进行检修,才能确保锅炉的安全运行和长期稳定工作。

篇二:锅炉检修技术总结

锅炉作为重要的能源设备,广泛应用于各个行业中。为了保证锅炉的安全运行和延长使用寿命,定期的检修和维护是必不可少的。在锅炉检修过程中,合理的技术操作是关键。本篇文章将对锅炉检修技术进行总结,以期为锅炉操作人员提供一些实用的指导和建议。

首先,锅炉检修前的准备工作非常重要。在检修前,需要进行全面的设备检查和记录,包括锅炉的工作状态、压力、温度、水位等数据。同时,还需要对锅炉进行清洗和排污,确保锅炉内部无积水和杂质。在检修过程中,需要做好安全防护工作,包括佩戴好防护装备、切断电源和燃料供应等措施,确保检修过程的安全性。

其次,锅炉内部的清洁和维护是锅炉检修的重要环节。在检修过程中,需要对锅炉内部的各个部位进行清洗和维护,包括锅炉炉膛、烟道、水冷壁、锅炉管道等。清洗工作可以采用化学清洗和机械清洗相结合的方法,通过化学剂的作用和高压水射流的冲击力,有效清除锅炉内的污垢和结垢。在维护过程中,需要对锅炉内的零部件进行检查和更换,确保锅炉的正常运行。

此外,锅炉的安全阀和压力表也是检修过程中需要特别关注的部位。安全阀是锅炉的重要安全装置,一旦压力超过设定值,安全阀就会自动启动,排出过高的压力,保护锅炉的安全。在检修过程中,需要对安全阀进行检测和调整,确保其灵敏可靠。同时,压力表也需要进行检查和校准,确保显示准确可靠。这些工作对于锅炉的安全运行至关重要。

最后,锅炉检修后的测试和试运行也是不可忽视的环节。在检修完成后,需要对锅炉进行测试和试运行,确保各项指标符合要求。测试内容主要包括锅炉的运行稳定性、燃烧效果、烟气排放等。通过测试和试运行,可以及时发现和解决问题,确保锅炉的正常运行。

总之,锅炉检修技术是保证锅炉安全运行和延长使用寿命的关键。合理的技术操作可以提高检修效率和质量,降低锅炉故障率和事故发生率。因此,在锅炉检修过程中,需要做好前期准备工作,注意锅炉内部的清洁和维护,关注安全阀和压力表的工作状态,以及进行测试和试运行等工作。只有做到全面细致地进行检修,才能确保锅炉的安全运行和长期稳定工作。

锅炉检修技术总结 篇三

望着#1锅炉冒出的袅袅白烟,情绪久久不能平静。为了今天,50多天所有领导及参战人员付出了巨大的辛苦。回首大修的每个日子,历历在目。为了搞好本次防磨防爆工作,大家积极参与防磨检查,细心检查每一根管子,每一道焊口,认真仔细。首先对天唯检修公司防磨防爆组致以感谢。就是他们不辞劳累和辛苦,为锦能公司锅炉a级检修做出了不小的贡献。为了既定的工作目标,除了白天进行大量的检查工作,晚上还要进行数据整理。作为一名普通的劳动者,没有什么豪言壮语,没有壮丽的誓言。所有琐碎和微小的工作,都化作锅炉安全运行的铺垫。尽管这样累,在我们看着锅炉一次水压成功、一次点火成功,一种成就感在心中久聚不散。所有的辛苦,所有的努力不就是为了成功点火和安全运行这个结果吗?工作是辛苦的,把工作当作包袱,干起来就会很累。如投身其中时,也有其乐趣所在!

一、#1锅炉在a级检修中发现的主要问题及检修措施:

1、#1炉等离子燃烧器磨损严重

2、检修中发现吹灰器部分烧损严重需要更换28个

3、汽包内衬套裂纹

所有环焊缝进行打磨、加强补焊。

4、分隔屏过热器左数第1屏,前数第2片前数第19根托板与右侧夹持管碰磨。已加防磨块。

5、在锅炉防磨防爆检查过程中,发现末级再热器出口段部分管子存在氧化皮现象,后经过金属专业人员割管取样分析,为12cr1mov三级球化。加装部分热控测点,进行实时监控。

6、金属检验发现的导汽管裂纹:

1)后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补两处

后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝前半圈

后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝后半圈

2)后屏过出口联箱左侧导汽管三通焊缝

后屏过出口联箱左侧导汽管三通焊缝后部1/3周

3)屏式再热器入口联箱左1导汽管三通焊缝长约1/4周,深约4mm;宽约8mm,两处

屏式再热器入口联箱左1导汽管三通焊缝

4)屏式再热器入口联箱右2导汽管三通,局部打磨

屏再入口联箱右侧导汽管-2三通打磨

5)屏式再热器入口联箱右1导汽管三通焊缝挖补,长约100mm,宽20mm,深约10mm。

屏再入口联箱右侧导汽管-1三通焊缝挖补

6)末级再入口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,长约半周,深约8mm。

7)末级再出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,长约100mm,宽20mm,深约10mm。

末级再出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补

8)末级过入口联箱左侧导汽管三通焊缝挖补,长约1/3周,深约10mm;宽约20mm。

末级过入口联箱左侧导汽管三通

9)末级过入口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,整圈,前半部分深约25mm。(最深的)

末级过入口联箱右侧导汽管三通焊缝

7、防磨喷涂项目:

本次喷涂根据受热面检查结果,采取针对性和预防性措施,对锅炉受热面吹灰器区域及燃烧器结焦区域和水冷壁易腐蚀区域进行喷涂防护。#1受热面喷涂总面

积1260.87平米。喷涂工作按计划喷涂完成。通过本次喷涂项目实施完成,锅炉受热面主要区域管子的抗腐蚀和磨损进一步增强,对炉管的使用寿命进一步提高。

8、吹灰器检修项目:

#1锅炉吹灰器大修主要内容包括:154台吹灰器进气阀解体研磨及法兰密封垫更换;154台吹灰器行走箱前后轴承加油;28台炉膛吹灰器拆卸和烧损套筒更换,具体是b

4、b

5、b

1

4、b

1

3、b

1

1、c

1

1、c

7、c

6、c

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5、d

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1

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1

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1

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3、e

4、e

5、e

6、e

10、e

1

2、e

1

8、e

1

7、e16;其中,10台吹灰器减速箱解体检查,长吹4台l

1

6、r

2

3、l

2

3、l24,短吹4台c

8、c

1

7、d

8、d17,空预器吹灰器2台,at

1、at2;其中减速箱更换一个磨损涡轮。吹灰器减压站气源母管上调阀、电动截止阀、安全阀、手动阀全部进行了解体检查和研磨,并进行了形程调整和定值整定。

通过本次吹灰器大修,整个吹灰器系统及设备性能比修前得到提高,设备使用的稳定性和安全性提高。

9、#1炉a级检修换管项目:

1)后烟井48.2m炉左数第

7、64根省煤器中间联箱连接管水平中间段各取1m,规格:φ51*6.5,材质:sa-210c (化学、金属样)

2)后烟井39.8m炉最下层左、右各数第7根水平中间段各取1m,规格:φ51*6.5,材质:sa-210c (化学、金属样)

3)末级过热器右数7排迎火面第1根管取l形弯,规格:φ51*6,材质:sa213-t91 (化学样)

4)末再右数第14排5号管u形弯外伤换管、第17排5号管u形弯底部弯管有轻微氧化皮割u形弯取样,规格:φ63*4,材质:12cr1movg (化学、金属样)焊口四道

5)大罩壳内末再出口联箱右数第46排直角连接管取弯管、管外氧化皮(球化等级三级);第47排直角连接管取直管290mm,右数联箱北侧第1排管直段300mm做拉伸试验,规格:φ63*5,材质:12cr1movg (金属样)

6)水冷壁前墙密封室前斜坡左数第91管c修时错口,更换1600mm管段,φ51*6.5,材质:20g 光管 (检修换管)

7)前墙d层燃烧器右数第40根、后墙d层燃烧器左数第40根各取1m,φ51*5.7min,材质:sa-210a1 (化学、金属样)

8)低过垂直段距顶棚5m处迎火侧左数第

1

1、

1

5、

3

7、、

4

5、

50、

5

1、

5

8、

5

9、

7

8、

8

2、

8

9、104排,前数第1根更换;低过垂直段距顶棚5m处背火侧左数第

3、

1

1、

3

7、

4

5、

5

8、

5

9、

6

7、

8

2、

8

9、

9

5、

9

6、10

4、126排,前数第1根更换。φ51*6,材质:15crmo(更换原因,管子变形)

9)水冷壁前墙d层燃烧器左数第

3

7、41根管子外伤,痕深1mm,φ51*5.7min,材质:sa-210a1

10)#1炉大罩壳右侧一级、二级减温器进水管焊口各两道,大头φ155*41,小头一减φ133*16,二减φ108*16材质:12cr1mov。

11)#1炉炉前22.5米冷再右侧喷水减温管割开检查,焊口两道,φ133*22及φ76*5材质:20g 。

1

2)#1炉45.4米左侧后烟井省煤器中间联箱手孔盖角焊缝一道,联箱:φ219*35材质:106b

1

3)定排扩容器处下水包排污管子更换弯管,焊口两道。

说明:每根管子焊口均为两道。

本次检修总共换管46根,包括化学采样。

10、燃烧器检修项目

燃烧器主要检修是20个燃烧器补焊,等离子燃烧器三级放大内套筒补焊和增加防磨骨料。另外,燃烧器超温保温更换。通过这些检修使燃烧器磨损得到治理,延长使用时间,超温部位得到治理。

1

1、其它项目:

另外,受热面减温器检修,抽查右侧再热器减温器、过热器一级、二级减温器,没有发现损坏现象,运行2年时间,减温器的喷嘴都比较良好。

锅炉检修技术总结【最新3篇】

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